很多熱電廠和一些自備鍋爐發(fā)電廠經(jīng)過低氮燃燒改造之后,很多問題,鍋爐運(yùn)行還更不穩(wěn)定,有的對能效還有一定的影響。以下幾個問題是大部分熱電廠普遍面臨的問題,今天河北思凱淋尿素噴槍廠家技術(shù)工程師在這里總結(jié)下
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氮氧化合物超低排放改造治理方面主要面臨以下幾點問題: 1、經(jīng)過低氮燃燒器改造后,廠里的煤質(zhì)和發(fā)電負(fù)荷發(fā)生變化后,鍋爐的結(jié)焦現(xiàn)象較為嚴(yán)重以及對鍋爐效率產(chǎn)生較大的負(fù)面影響; 2、穩(wěn)燃負(fù)荷發(fā)生變化,偶爾有“偷油”的現(xiàn)象發(fā)生; 3、腐蝕和堵塞現(xiàn)象尤為嚴(yán)重; 4、每年的運(yùn)行成本較高; 現(xiàn)狀:我廠已經(jīng)使用的超低排放技術(shù)有低氮燃燒器改造、SNCR、SCR,燃料為無煙煤、貧煤、煙煤混燒狀態(tài)(低揮發(fā)分燃料含量較高).個人認(rèn)為,我廠目前面臨的問題也是燃燒低揮發(fā)分燃料的電廠普遍存在的氮氧化合物超低排放技術(shù)難題。
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一、 鍋爐結(jié)焦的問題,這個問題比較嚴(yán)重,危害也比較大的。不及時控制會比較麻煩。
鍋爐結(jié)焦是個很復(fù)雜的物理化學(xué)過程,它涉及煤的燃燒、爐內(nèi)傳熱、煤質(zhì)的結(jié)焦特性、煤灰粒子在爐內(nèi)運(yùn)動以及煤灰與管壁間的粘附等過程。結(jié)焦的原因大致有以下幾個方面:(1)灰的成分
灰的熔融性與其成分和含量有關(guān)。灰中的堿性物質(zhì)的增加將使灰的熔點降低。當(dāng)煤含有較多量硫化鐵的時候,結(jié)焦為嚴(yán)重。
(2)煤粉細(xì)度不均勻
煤粉細(xì)度和粒度分布對鍋爐結(jié)渣有一定影響,煤粉過細(xì)、過粗均可能引起結(jié)渣。煤粉細(xì)度視煤種與具體的鍋爐的結(jié)構(gòu)而定,應(yīng)通過試驗來確定。
(3)燃料與空氣的混合比
燃燒過程中,若空氣量不足,其燃燒時就不易達(dá)到完全燃燒,將導(dǎo)致灰熔點降低,形成結(jié)焦;火焰偏斜,使高火焰層移到邊側(cè),這樣灰就得不到足夠的冷卻,而灼熱的灰粒與水冷壁受熱面接觸的時候,就很快的粘了上去,形成結(jié)焦。
(4)漏風(fēng)降低了燃燒室的溫度水平,推遲燃燒進(jìn)程。冷灰斗處漏風(fēng)會抬高火焰中間,火焰拉長,導(dǎo)致爐膛出口煙溫升高,容易引起屏過結(jié)焦。 [1]
如果做低氮燃燒前,你們結(jié)焦不嚴(yán)重,低氮改造后結(jié)焦嚴(yán)重,可能因素是燃料和空氣的混合比不夠,這個需要在后期的使用中做出合理的調(diào)整。其實我一直不提倡低氮燃燒,因為很多低氮燃燒做得不科學(xué),造成過度的不充分燃燒。導(dǎo)致能效、結(jié)焦等一系列的問題出來了,顧此失彼。
二、 第二個問題應(yīng)該和第一個問題是一樣的。
三、 腐蝕和堵塞問題。
做了低氮燃燒之后,爐內(nèi)的溫度和流場都會有響應(yīng)的變化,(當(dāng)然我也碰到過說沒有變化的,這個我做過的爐子不多,所以不好評價)。SNCR 噴槍的位置和單只噴槍的流量都應(yīng)該做相應(yīng)調(diào)整,
1、 我一直在強(qiáng)調(diào),小流量,多只噴槍的這種搭配,這樣在前期的投入成本要高,但是脫硝效率和氨逃逸這些來說有很大的好處的。
2、 脫硝噴槍的霧化效果,脫硝噴槍霧化形狀,脫硝噴槍的安裝位置,脫硝噴槍的噴霧方向,單只噴槍的流量流量和調(diào)試,甚至選用氨水和尿素溶液的濃度都是有很大關(guān)系的。
3、 單只噴槍的流量過大,很容易造成氨逃逸,然后產(chǎn)生硫酸氫氨,造成空預(yù)器堵塞和腐蝕的現(xiàn)象很常見的。
4、 脫硝噴槍的不合理還會腐蝕水冷壁,造成爆管等問題出現(xiàn)。
脫硝噴槍的不合理浪費還原劑,影響鍋爐的正常使用。這也是你要檢查和處理的一個問題。









