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      脫硝噴槍在液態排渣煤粉爐SNCR系統位置

      發布時間:2020-11-19

      脫硝噴槍位置和測點選取

              脫硝噴槍在液態排渣煤粉爐SNCR系統位置,在SNCR系統中,反應溫度窗口、爐內停留時間和煙氣混合程度等因素對SNCR脫硝效果影響很大,這三個因素取決于噴槍位置,故噴槍位置的選擇至關重要,直接決定了脫硝效果的優劣。根據鍋爐運行監測數據及先前對該鍋爐SNCR脫硝可行性的研究,確定爐膛噴槍位置如圖1所示,該爐膛長4m,寬2.8m,高約9m,脫硝噴槍位置距爐膛頂部約4.2m,距爐膛溫度測點2.9m。通過噴射孔進行溫度測試,噴射區域爐膛溫度范圍可保持在800℃~950℃,滿足SNCR脫硝反應要求溫度窗口,同時噴射位置的選取也保證了在溫度窗口下的停留時間。根據爐膛尺寸在爐膛單側面布置3個噴槍,噴槍噴射面與煙氣來流方向垂直,增強還原劑噴霧與煙氣的混合程度。噴槍選用氣液雙流體噴槍、圓錐形霧化噴頭,脫硝噴槍材質為310S不銹鋼,具備較好的耐磨耐高溫性能。煙氣測點選在空預器出口,測試儀器為德國testo-340煙氣分析儀;爐膛溫度測點設置在爐膛上部,爐膛溫度由測點熱電偶監測并反饋到鍋爐自動控制系統顯示界面,煙氣測點及爐膛溫度測點位置見圖1。

      噴槍



      為了檢驗SNCR脫硝技術在低NOx液態排渣煤粉工業鍋爐中的應用效果,在一臺8.4MW有機熱載體鍋爐爐膛內開展了SNCR脫硝技術工業化試驗研究。選用尿素作為還原劑,搭建了工業化SNCR脫硝試驗平臺。在20%、15%、10%三種濃度尿素溶液下進行了不同尿素溶液噴射量、不同氧含量、不同鍋爐負荷下的SNCR脫硝試驗研究。初步試驗結果表明:提出的“低NOx燃燒+SNCR脫硝”耦合技術方案是可行的,SNCR脫硝效率在80%以上,完全能夠達到煙氣中NOx低于50mg/m3的超低排放要求。

            燃煤工業鍋爐作為NOx排放的主要來源之一,國家對其NOx的限排要求日趨嚴格,我國發布的新版《鍋爐大氣污染物排放標準》GB13271-2014規定,重要地區燃煤工業鍋爐NOx排放限值為200mg/m3,目前,絕大多數燃煤工業鍋爐將面臨因NOx排放超標而被迫淘汰的困境。在這種背景下,課題組與上海某企業合作研發了煤粉工業鍋爐燃燒技術,以低NOx液態排渣煤粉燃燒器為核心設備,在燃燒器內采用分區段控制、高溫低氧氣氛下燃燒、旋風燃燒等組合的低NOx燃燒技術路線,達到NOx排放值低于150mg/m的優異特性。

      同時,針對燃煤工業鍋爐的NOx實施超低排放已成大勢所趨,部分省市已提出燃煤工業鍋爐的NOx排放值低于50mg/m3的要求。選擇性非催化還原(SNCR)作為一種成熟的脫硝技術,在我國大中型循環流化床鍋爐中應用廣泛。由于SNCR脫硝效率受鍋爐結構、爐膛溫度等影響較大,小型燃煤工業鍋爐通常不滿足SNCR脫硝所需的溫度窗口、爐內停留時間等條件,導致SNCR脫硝技術未能有效應用。

      噴槍

               一些研究表明,小型燃煤工業鍋爐應用SNCR脫硝效果不理想,脫硝效率很低。賈明生等已對液態排渣煤粉工業鍋爐爐內SNCR脫硝技術可行性進行了論證,提出的“低NOx燃燒+SNCR脫硝”技術方案是可行的,有望達到NOx低于50mg/m3的超低排放要求。本文對一臺8.4MW液態排渣煤粉工業鍋爐爐內SNCR脫硝技術進行工業化試驗研究,檢驗SNCR脫硝應用于該類型燃煤工業鍋爐的實際效果。


      2、鍋爐系統概況

            上海某公司新建一臺有機熱載體煤粉工業鍋爐,搭載自行研發的低NOx液排渣煤粉燃燒器,鍋爐型號為YFL-8400KW,鍋爐額定熱功率8.4MW,排煙溫度150℃,設計鍋爐效率89%。現在爐膛增設SNCR脫硝技術方案,向爐膛內部噴射還原劑對煙氣進行更深層次脫硝處理。

           該鍋爐以有機熱載體為換熱介質,有機熱載體在爐膛和對流段吸熱升溫后將熱量送入車間使用,降溫后又回到爐膛和對流段加熱,換熱過程循環進行。該煤粉工業鍋爐系統簡圖如圖1所示。準確計量的煤粉由一次風送進燃燒器入口,經過預熱的助燃二次風分級送入燃燒器內,煤粉在燃燒器中高溫、低氧氣氛下劇烈旋流燃燒,煤粉中的灰分在1500℃以上的高溫下大部分形成液態渣排到爐外,高溫煙氣進入爐膛后,在爐膛完成輻射和對流換熱后依次進入對流段、空氣預熱器、布袋除塵器、脫硫塔等單元,后潔凈煙氣經煙囪排入大氣。高溫煙氣在爐膛換熱同時,未燃盡的還原性氣體在爐膛區域補入三次風后完成進一步的燃盡。在空氣預熱器中二次風與煙氣換熱后溫度可達300℃以上。脫硫塔與煙囪一體化設計,在脫硫塔中噴淋堿液脫除煙氣中的SO2,達到國家排放標準。



      3、3SNCR脫硝系統模塊







           在工程應用中,相比于液氨和氨水,尿素在運輸、存儲及管理方面更加安全,根據實際需要,本項目還原劑選用尿素。SNCR脫硝系統主要由尿素溶液配制模塊、尿素溶液儲存模塊、尿素溶液計量輸送模塊及尿素溶液噴射模塊構成,各模塊需要根據煙氣參數合理設計,針對工況條件和介質特點,嚴格選擇設備材料。SNCR脫硝系統工藝流程見圖2。

      噴槍


      3.1尿素溶液配制模塊

      尿素溶液配制模塊由攪拌罐、攪拌機、冷軟水管、熱軟水管、溫度計、給液泵等構成,考慮到尿素溶液的腐蝕性,設備材料均選擇304不銹鋼材質。尿素原料選用市場銷售的袋裝尿素顆粒,尿素純度大于99%。溶解水為經過除鹽處理的軟水,采用軟水可較好的避免管道及噴槍處的結構堵塞現象。根據工程經驗,尿素溶液濃度一般在10%~20%之間,考慮到冬季溫度較低,為增加尿素溶解度和避免結晶,接入熱軟水管道,熱軟水溫度保持在50℃左右。攪拌罐內壁面有刻度線,可準確控制軟水量,在溶液配制過程中,通過攪拌罐上的溫度表監測溶液溫度。配制好的尿素溶液由給液泵打入尿素溶液儲液桶中存放。


      3.2尿素溶液儲存模塊

      尿素溶液儲存模塊由儲液桶和排污閥構成,用以存放配制好的尿素溶液以供給使用,儲液桶和排污閥均為耐酸堿PE塑料材質。由于尿素溶液配制方便,可以做到及時配制和輸送,因此儲液桶不用選擇過大。根據鍋爐SNCR脫硝所需尿素溶液量,選擇容積為2m3,桶內雜質或廢液可通過排污閥排出。

      3.3尿素溶液計量輸送模塊

      尿素溶液計量輸送模塊由球閥、過濾器、輸送泵、止回閥、壓力表、流量計等構成,該模塊可控制定量的尿素溶液加壓輸送到噴射模塊,整個模塊材料均為304不銹鋼材質。根據計算所需尿素流量,輸送泵選擇立式多級離心泵,流量2m3/h,揚程67m,配備變頻器調節流量。泵進口前安裝了Y型過濾器,去除溶液中顆粒雜質,保護泵及后續管件。泵出口安裝止回閥,防止停運過程中葉輪倒轉。系統運行時,可通過調節變頻器頻率調節尿素溶液流量,尿素溶液壓力和流量可通過壓力表和轉子流量計直接讀出。

      3.4尿素溶液噴射模塊

      尿素溶液噴射模塊包括壓縮空氣和尿素溶液兩部分管路,管道及部件選用304不銹鋼材質,壓縮空氣和尿素溶液通過軟管接入噴槍。壓縮空氣來自于廠用壓縮空氣站,壓力約為0.6MPa,壓縮空氣分兩路進入脫硝噴槍,一路走噴槍內管用以霧化尿素溶液,一路走噴槍外管用以冷卻噴槍。為穩定噴射壓力,在尿素溶液支路前設置了穩壓罐,在壓縮空氣支路前設置了氣缸。系統工作時,壓縮空氣與加壓后的尿素溶液共同進入噴槍內管,混合后通過噴嘴霧化噴入爐膛。為方便管路調節,在各管路上均安裝了球閥,霧化氣路和液路安裝了止回閥。

      4SNCR脫硝試驗及結果分析

      試驗期間所用煤種為蒙煤,煤質分析數據見表1。試驗所用低NOx煤粉工業鍋爐系統在精確控制時完全能夠實現NOx初始排放值低于150mg/m。因工業鍋爐負荷變化大、司爐工操作不當等問題,供粉穩定性難以持續準確控制,鍋爐運行過程中可能造成風煤比配合偏離較佳參數,導致NOx排放量有一定波動。因此,在低NOx燃燒的基礎上,適當放寬了NOx初始排放濃度范圍,在爐膛內部耦合SNCR脫硝技術,實現NOx低于50mg/m的超低排放目標。

      SNCR


      SNCR 脫硝效率計算如式(1)所示:

      SNCR


      4.1不同氧含量下NOx濃度

            根據生產需要,鍋爐需保持長期較高負荷運行,測試工況選擇80%負荷。在此負荷下,通過調節鼓風和引風量來調節燃燒區空氣量供給,放寬NOx初始排放濃度范圍。圖3是不同鍋爐出口氧含量下NOx初始值和爐膛溫度變化情況。

      SNCR


          由圖3可知,在鍋爐出口氧含量為3.8%時,NOx初始值低于150mg/m3,隨著氧含量的增加,NOx濃度快速升高,爐膛溫度也隨之升高。煤粉在低NOx液排渣煤粉燃燒器中燃燒時,氧含量和溫度對NOx生成影響顯著,隨著鍋爐出口氧含量增加,燃燒器主燃燒區的氧含量增加,促進了煤中N元素和空氣中N2與O2的接觸,加快了NOx生成速度,同時氧含量的增加控制了燃燒過程中還原性物質對NOx的還原反應;另一方面,氧含量的增加促使煤粉燃燒速度加快,燃燒強度增強,燃燒室內溫度升高,在氧濃度增加和高溫的雙重作用下進一步加快了NOx生成速度,使NOx生成總量增加。

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